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稀相氣力輸灰供料器往下料倉竄氣是羅茨風機風量過大嗎羅茨風機躥氣:氣力輸送羅茨鼓風機堵料原因及處理方法 生產初期,隨著磨喂料量的增加,出現氣力提升泵堵料。羅茨風機電流值在65%左右,屬正常范圍,但羅茨風機出口安全閥向外排氣。現場管道上氣壓表讀數未達到安全閥排空壓力80kPa。重新調節安全閥壓緊絲桿后,此類堵料即可排除。 2、羅茨鼓風機三角帶脫落或燒損 在三角帶磨損老化或新三角帶張緊不適合時,易使三角帶脫落或燒損。如,中控室畫面顯示1臺羅茨風機電流值由正常值70%左右降至空載電流40%,而另外2臺羅茨風機電流則由70%左右上升到80%。中控室對此報警未予注意,切換備用羅茨風機不及時,導致氣力提升泵堵料。現場檢查則發現3臺羅茨風機出口管道上安全閥均向外排氣,第1臺羅茨風機的三角帶脫落或燒毀,電動機空轉,從而造成另2臺風機電流上升。切換到備用羅茨風機可解決問題。 3、羅茨鼓風機出口逆止閥閥芯脫落,截止閥閥片磨損 羅茨風機出口逆止閥的作用是在風機停機后防止壓力氣流反竄到轉子腔。截止閥為氣動控制,在風機電動機運轉前打開,在電動機停機后關閉,截斷壓力氣流的反竄。因截止閥閥片磨損有缺口,導致壓力氣流從缺口反竄,沖擊逆止閥閥芯,時間一長,造成閥芯脫落。此類原因導致的堵料現象如下: 中控室畫面顯示3臺羅茨風機電流值由正常值70%左右的峰值瞬間下降到空載電流40%左右。現場檢查氣力提升泵堵料,但3臺羅茨風機安全閥不排氣。氣流從發生故障的羅茨風機經排氣管、轉子腔到吸氣管外排。停止該臺羅茨風機后,截止閥關閉,另2臺羅茨風機電流值瞬時由40%上升到80%,安全閥向外排氣。 4.、氣力提升泵的帆布層破損,氣室積料 因帆布層破損后,進入氣力提升泵的生料得不到很好地氣化,使泵的輸送能力降低,當喂料量超過泵的輸送能力時,發生堵料。3臺羅茨風機電流值均在80%左右,安全閥放氣。 5、來料潮濕結塊 因物料的因素導致氣力提升泵堵料主要是料潮濕引起,特別是增濕塔濕底堵料后,清下的潮濕物料經螺旋輸送機送入氣力提升泵后,不能被氣化送走。中控室顯示3臺羅茨風機電流值均在空載電流40%左右,安全閥不放氣,但送料斜槽則漫料,敲擊泵體,聲音發悶。 選型原則: 首先是適用性,這一點非常重要,成功的粉體密閉輸送與計量系統的成功應用就成功在適用性上,并且各種粉體物料的物理特性又千差萬別,這就要求在方案選型階段要充分做好物料特性分析,最好進行實際的物料試驗。在試驗過程中需要的各種參數包括堆密度、粒度分布、流動性指標、粘連性、吸潮性、可燃性等等,這就要求設計者具有一定的經驗與預見性。 當物料適用性解決之后需要注意的是系統集成性, 選型的另一個重要原則是操作與維護方便性,采用設備進行密閉粉體輸送與處理后,可以大大減少人工操作的數量與強度,這就要求有更好的設備操作性與維護方便性,否則設備運轉不流暢,停機時間過長,總的效比可能還不及純人工操作,使系統失去價值與意義。 主要用途: 氣力輸送羅茨鼓風機廣泛應用于水泥、面粉、礦渣、除塵、氣力輸送等行業,輸送粉料、顆粒狀物品。該系列風機還可廣泛應用于電力、化工、鋼鐵冶煉、水泥、氣力輸送、污水處理等部門和行業,輸送介質為清潔空氣。氣力輸送羅茨風機調試有哪些方法? 1、氣力輸送羅茨風機檢查各部位的緊固情況及定位銷是否有松動現象。 2、羅茨風機機體內部無漏油現象。 3、氣力輸送羅茨風機機體內部不能有結垢、生銹和剝落現象存在。 4、注意潤滑和散熱情況是否正常,注意潤滑油的質量,經常傾聽鼓風機運行有無雜聲,注意機組是否在不符合規定的工況下運行,并注意定期加黃油。 5、氣力輸送羅茨風機鼓風機的過載,有時不是立即顯示出來的,所以要注意進、排氣壓力,軸承溫度和電動機電流的增加趨勢,來判斷機器是否運行正常。 6、拆卸機器前,應對機器各配合尺寸進行測量,做好記錄,并在零部件上做好標記,以保證裝配后維持原來配合要求。 7、新機器或大修后的鼓風機, 8、維護檢修應按具體使用情況擬訂合理的維修制度,按期進行,并作好記錄,建議每年大修一次,并更換軸承和有關易損件。 9、氣力輸送羅茨風機風機大修建議由專業維修人員進行檢修。 |